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成功案例 

精密铸造wccasting014

发布时间:2013年12月03日    点击数:

产品名称:精密铸造

供应商:东莞市威创精铸厂

价格:面议

当精密铸造外表的温度下降到固线相线温度以下,铸件表面凝固一层硬壳包裹着内部的液态金属,并且浇注系统的内浇道被冻结。
 
    进一步冷却时,硬壳内液态金属因温度降低发生液态收缩,以及对硬壳凝固收缩的补充,同时,凝固硬壳也因温度下降而使铸件外表尺寸缩小。如果硬壳内液态金属因液态收缩和凝固收缩造成的体积缩减等于精密铸造外表的体积缩小,则凝固的外壳仍和内部液态金属紧密接触,不会产生缩孔。但是,合金的液态收缩加凝固收缩远远超过硬壳的固态收缩,因而,液体将与硬壳的顶面脱离而下降。依次进行下去,硬壳不断加厚,液面将不断下降,金属全部凝固后,在铸件上部就形成了一个倒锥形的缩孔。温度连续下降至室温,整个铸件的体积不断缩小,缩孔的绝对体积也相对减小,但与铸件的相对体积不变。如果铸件顶部设置冒口,缩孔将移至冒口中。
 
    综上所述,精密铸造产生集中缩孔的基本原因,是合金的液态收缩加凝固收缩率远远大开于固态收缩率;产生集中缩孔的条件是,铸件由表及里的逐层凝固,缩孔集中在最后凝固的部位。

精铸件由于多种因素影响,常常会出现气孔、针孔、夹渣、裂纹、凹坑等缺陷。常用的修补设备为氩弧焊机、电阻焊机、冷焊机等。对于质量与外观要求不高的铸件缺陷可以用氩弧焊机等发热量大、速度快的焊机来修补。
 
     但在精密铸件缺陷修补领域,由于氩焊热影响大,修补时会造成铸件变形、硬度降低、砂眼、局部退火、开裂、针孔、磨损、划伤、咬边、或者是结合力不够及内应力损伤等二次缺陷。冷焊机正好克服了以上缺点,其优点主要表现在热影响区域小,铸件无需预热,常温冷焊修补,因而无变形、咬边和残余应力,不会产生局部退火,不改变铸件的金属组织状态。因而冷焊机适用于精密铸件的表面缺陷修补。
 
    精铸件的组织致密、力学性能高。差压精密铸造时合金液在高压下结晶凝删,使得缩松、针孔大为减少,故铸件组织致密、力学性能高。差压铸造与低压铸造铝合金的力学性能比较,可以看出,差压铸造生产的铸件抗拉强度和断后伸长率比低压铸件都有提高

 

在提高焙烧温度及焙烧时间缺陷得不到改善,重新分析原因。产生孔洞,说明壳模及钢水里有大量的气体在精铸件凝固前没有溢出。对产生缩气孔的浇注系统进行观察,缩气孔都是产生在底部,铸件最密集的地方,型壳做完未层后都形成一个整体了。浇注时的焙烧炉门打开时浇口杯里有气体溢出。用红外线测温仪对焙烧炉炉膛进行测温,实际温度与电表显示温度相差100多度,测温管安放在硅碳棒的上方,正是温度最高的地方,电表显示的温度不是实际温度。由于对电炉的不了解,只是认为电炉的焙烧升温快,壳模焙烧快,烧得透。够买的电炉只在炉壁两侧各安了三根硅碳棒。其实电焙烧炉硅碳棒发热,是逐层加热,热是由外向里辐射加热。在很短的时间内很难使放在炉堂中间的型壳烧透。型壳焙烧不透,透气性不好。电焙烧炉在焙烧时炉膛是封闭的,型壳浇口杯朝下,型壳型腔内形成封闭的空间,型壳内残留蜡燃烧的气体不能排出来,叉壳浇注时间很短,型腔里的气很难通过型壳及排气孔排出,集结在热结处,产生张力,因此,钢液难以充型而形成缩气孔。
 
解决措施:
 
①提高焙烧炉烧结性能
    为了使焙烧炉的温度提高,型壳焙浇时受热均匀。增加硅碳棒的数量,在炉底增加了三根硅碳棒,改变了测温管的位置,由原来两侧热力集中的地方改在炉后门,使电表显示的温度更准确。提高了焙烧温度,由原来的1050℃提高到1200℃。
 
②更改组树方案
    采用竖浇注系统,加大了静压力,使铸件在短时间里平稳充型,提高钢液的充型能力。将铸件由原来的坚组改为平组,加宽蜡组之间的间距。加宽竖浇道与内浇口的截面积形成顺序凝固。

联系人: 李先生

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